爐頂消煙除塵車
原焦爐爐頂消煙除塵車由雙吸口、雙臥式燃燒室、雙洗滌凈化排放系統(tǒng)組成。投入使用后,消煙除塵效果不好,焦爐消煙除塵車主要存在如下問題:
1、裝煤時,機側爐門處黃煙外逸量大。
2、吸取的煙氣在燃燒室內(nèi)燃燒不充分,冷卻、洗滌、凈化處理效果不理想,排放黑煙時間過長。
3、推焦時,焦側的煙塵不能地收集處理。
4、冷卻、噴灑用的噴嘴易堵塞,冷卻器易燒壞。
5、燃燒室耐火磚內(nèi)襯易脫落。
6、走行不平穩(wěn),多次出現(xiàn)輪軸切斷,軸承損壞,走行聯(lián)軸器連接螺栓切斷。
7、該車平臺上的設備擁擠,整車重量大,事故多,維修量大,運行費用高。
保潔環(huán)保針對該焦爐消煙除塵車存在的問題,對爐頂消煙除塵車進行多方考察,以尋找合適改造方案。 終我公司制作的爐頂消煙除塵車在消煙除塵效果、性能和特點的分析及現(xiàn)場考察后提出了改進措施中標。
一、提高爐頂消煙除塵車的吸煙能力:
焦爐裝煤時,機側爐門處仍有黃煙逸出,其原因是消煙除塵車對機側的吸力較低。除塵車上雖有2臺132kW風機,但是吸入口設在炭化室靠近焦側的 、三除塵孔上,吸力明顯偏向于焦側一方。裝煤時產(chǎn)生的大量荒煤氣,由于靠機側方?jīng)]有足夠的吸力,荒煤氣易從機側爐門逸出,造成焦爐機側爐門處冒出大量黃煙。
我公司將雙吸口改為用單吸口從中間除塵孔吸取炭化室內(nèi)的混合氣體。吸口的導套也由外導套改為內(nèi)導套,使吸力集中,吸口對炭化室兩端的吸力基本平衡。通過調整系統(tǒng)的吸力,使機側爐門內(nèi)和焦側爐門內(nèi)均保持在微負壓狀態(tài),既了機側爐門裝煤時冒黃煙的問題,又減少了焦側煙塵的排放量。由于單吸口是從炭化室中間除塵孔吸取炭化室內(nèi)的氣體,吸力比較集中,因此不需要太大的風機。考慮到單個炭化室正常裝煤時,瞬間荒煤氣 大發(fā)生量在46000m3/h左右,而且考慮到系統(tǒng)中的幾處空氣入口及系統(tǒng)阻力等因素,因此選用風量為53000m3/h、功率為220kW的單臺抽風機。
二、改進燃燒室內(nèi)混合氣體的燃燒效果:
保潔環(huán)保針對爐頂消煙除塵車存在燃燒室結構不合理、荒煤氣中水蒸氣含量過大、空氣混合比調節(jié)不恰當和燃燒空間不充足等問題,將煤餅水分控制10%以下,以降低荒煤氣中的水蒸汽含量,為此還對消煙除塵車燃燒系統(tǒng)作了以下幾方面的改進:
1、將雙臥式燃燒室改為單個立式燃燒室,燃燒室自平臺往下逐漸縮口過渡到吸口位置,盡可能縮短燃燒室吸口內(nèi)的導套。這樣既增加了燃燒室的容積,又避免了導套處氣體流速快、導套距離長、火苗及周圍氣體溫降大等原因而造成火焰的熄滅問題。
2、將燃燒室的燃燒容積擴大為30m3,以充分的燃燒空間。
3、從焦爐燃燒室吸口吸取的混合氣體,經(jīng)過導套下部的空氣人口、吸口與燃燒室之間V型過渡段的空氣入口、平臺上部燃燒室的空氣開口等3處空氣進氣口來調節(jié)焦爐煤氣和空氣量,在較佳的混合比狀態(tài)下,實現(xiàn)一次、二次燃燒,并 終實現(xiàn)充分燃燒。