布袋除塵器選擇合理的清灰方式
布袋除塵器的清灰方式類別較多,目前使用布袋除塵的糖廠采用的清灰方式為氣箱脈沖式和行噴脈沖式,氣箱脈沖式具有結(jié)構(gòu)簡單維護(hù)方便的特點,但在使用的過程中,發(fā)現(xiàn)清灰效果不理想,布袋經(jīng)清灰后,阻力下降不明顯,為此伶俐糖廠1#除塵器在2010年榨季檢修期間,曾把原氣箱式脈沖清灰改為行噴式脈沖清灰,改造后清灰效果比較明顯,除塵器阻力直接由2000Pa左右下降至1000~1200Pa。
在足夠過濾面積的前提下,布袋長度不應(yīng)過長
一般除塵器設(shè)計時,生產(chǎn)廠家基于場地和成本的考慮,會建議選擇長度較長的布袋。但在運行中,我們發(fā)現(xiàn)選擇布袋長度為7500mm的除塵器,其布袋下部的清灰效果較差,從而導(dǎo)致清灰后阻力下降不理想。而選用長度為6050mm的除塵器,檢查發(fā)現(xiàn)其上部和下部的清灰效果差異很小,清灰后阻力下降明顯。
除塵器箱體數(shù)量應(yīng)取多個
布袋收塵器的清灰一般采用離線清灰方式,所謂離線清灰,指的是進(jìn)行清灰的布袋,與正常運行的布袋隔離關(guān)閉進(jìn)行清灰,完成后再自動投入運行。因此箱體數(shù)量較少的除塵器在離線清灰時,由于過濾面積變動較大,造成鍋爐運行壓力相應(yīng)變動較大。而箱體數(shù)量較多的除塵器就相對解決了該問題,對鍋爐正常運行的影響也比較小,可以鍋爐的穩(wěn)定負(fù)壓,且當(dāng)箱體離線維修時,對鍋爐運行的影響也可降至 低。
離線閥和旁路閥應(yīng)配備獨立壓縮空氣源
在1#布袋收塵器調(diào)試初期,曾出現(xiàn)脈沖閥漏氣導(dǎo)致除塵器所有離線閥和旁路閥由于失壓而全部關(guān)閉的現(xiàn)象,造成鍋爐嚴(yán)重正壓被迫停爐。而在把控制離線閥和旁路閥的氣源改為獨立雙氣源后,發(fā)現(xiàn)不論是離線閥故障泄露還是空壓機(jī)停機(jī)都基本可以在30分鐘內(nèi)控制離線閥和旁路閥,從而了鍋爐的運行 。
旁路煙道應(yīng)采用直通式
使用發(fā)現(xiàn)布袋除塵器如采用垂直上升的旁路煙道,由于在轉(zhuǎn)角區(qū)域形成一個緩沖沉降區(qū),使得在開啟旁路時間較長時,塵灰容易沉降,以致堵塞布袋倉室入口。而采用直通式煙道時,煙氣流通順暢,很好了該問題。
選擇合理、穩(wěn)定的自動控制系統(tǒng)
布袋除塵器目前基本采用全自動控制,由于其運行工況直接關(guān)系到鍋爐的 運行,因此 、操控其運行,故在選擇自動控制系統(tǒng)時須慎重,建議選用較為穩(wěn)定的控制系統(tǒng)(如西門子等)。